廣州珠江電廠300MW機(jī)組主蒸汽管道舊的保溫材料是硬質(zhì)成型微孔硅酸鈣,由于機(jī)組啟、停時(shí)管道產(chǎn)生熱位移,交變擠壓;管道的輕微震動(dòng);長(zhǎng)期高溫使用等原因,造成硅酸鈣碎裂粉化,形成很多裂縫,保溫材料的熱密封性能下降,蒸汽管道熱能容易向外散發(fā)。同時(shí)保溫材料塌陷出現(xiàn)空洞,特別是在水平管與垂直管段交接的彎頭處出現(xiàn)脫節(jié),保溫效果很不理想,外表面溫度平均55℃,局部溫度高達(dá)150℃以上,散熱損失較大。按GB4272-92《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》,在設(shè)備或管道外表面采取保溫措施后,其保溫層外表面溫度必須小于50℃的規(guī)定,外表面溫度已經(jīng)超標(biāo)。因此,節(jié)能降耗工作成為需要解決的當(dāng)務(wù)之急。同時(shí)管道的保溫節(jié)能改造既是技術(shù)的需要,是企業(yè)管理的重要內(nèi)容,也是節(jié)能降耗的重要途徑,因此電廠于2005年對(duì)2#機(jī)組主蒸汽管道進(jìn)行了保溫節(jié)能改造。